台積電十二廠

 

台灣積體電路製造股份有限公司十二廠
 
公司簡介氨氮負荷主要來源掌握執行氨氮削減具體措施與成果持續削減目標及規劃
 
公司簡介

    台積公司民國七十六年在新竹科學園區成立,是全球第一家專業積體電路製造服務公司。身為業界的創始者與領導者,台積公司是全球規模最大專業積體電路製造公司,提供業界最先進的製程技術。製造生產過程需使用的能源、化學品及氣體,廠內所有運作皆符合相關環保、安全與衛生法令規定,並以國際相關規範為標竿。公司秉持「誠信正直、承諾、創新、客戶夥伴關係」等核心價值,致力於達成「安全零事故、環境永續發展」的目標,為達成目標,台積公司的策略是「遵守法規承諾、促進安全健康、強化資源利用及污染預防、管控環安衛風險、深植環安衛文化、建構綠色供應鏈、善盡企業社會責任」。公司承諾持續改善並做到:
1. 遵守或超越國際環保、安全與衛生相關之法規、標準與承諾。
2. 建構安全的工作環境,預防職業傷害與疾病,維護員工身心健康。
3. 強化綠色設計與綠色製造、提供綠色產品及服務、興建綠色廠房,致力於改善地球環境。
4. 關注全球性環保、安全與衛生議題,評估其風險並執行有效的管控措施。
5. 深化全體員工對環保安全衛生的認知、責任承擔與文化塑造。
6. 建構綠色供應鏈,經由分享經驗與合作改善,共同提升環保、安全與衛生績效。
7. 加強與各利害相關者之溝通,主動揭露相關資訊與經驗,促進產業界安全衛生與地球環境的良性改變。

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氨氮負荷主要來源掌握

1. 廠內含氮原物料種類及數量
 

主要用於化學機械研磨製程(CMP)與溼蝕刻(Wet bench)製程的29%氨水,其比例約占79.24%,第二大來源為應用於黃光機台之TMAH,比例約占20.40%。

2. 執行削減前納管水量及氨氮排放濃度
 

依2013年廠區納管廢水排放量日均量為4,123CMD,以2013年8月季檢測資料氨氮排放濃度:296 ppm,換算2013年削減前每日排放氨氮總量:1,220kgNH3-N/day。

3. 計算削減前單位產品含氮原料用量
  本廠已記錄削減前單位產品含氮之原料用量。
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執行氨氮削減具體措施與成果

 

1. 含氨氮廢水之分流狀況
 

主要用於TMAH及氨氮廢水機台。

2. 減量措施、投資及額度
 
(1) 採行源頭減量措施(含氮原物料減量使用)說明:a.擴散製程機台recipe修改,降低NH4OH使用量:2.1%。b.廠務TMAH灌充流程優化及黃光製程機台flush/dummy quantity調整及減少filter更換頻率,降低TMAH使用量:0.5%。
(2) 採行管末處理措施(處理設備改善或新設)說明:a.新設TMAH廢水處理系統。 b.新設氨氮廢水處理系統。
(3) 其他技術或措施說明:a.利用機台排放之廢硫酸(含有5%HO2),添加HCl去除廢硫酸中所含之H2O2後,資源再利用提供給氨氮廢水處理系統使用。
(4) 相關措施投資及額度:a.TMAH廢水處理系統,投資金額6,500萬元。b.廢硫酸處理系統,投資金額2,000萬元。 c.氨氮廢水處理系統,投資金額8,500萬元。
3. 減量前/後排放濃度、穩定度及成果  

(1) 減量前/後廢(污)水氨氮排放濃度:依廠內定期季檢測資料,2013年8月氨氮削減前放流水氨氮濃度達296 ppm,削減後依2016年6月放流水檢測結果,本廠排放水氨氮濃度:26.4 ppm。
(2) 符合納管標準、穩定度及成果:於評選期間氨氮放流水外排濃度皆無超標紀錄。
(3) 計算削減後單為產品含氮原料用量:氨氮削減計畫執行後,以2016年與2015年原物料資料相比,TMAH原物料耗量下降0.48%,氨水原物料耗量下降1.7%。
4. 相關設施查驗、管理及運作情形
(1) 設施操作、維護機制及狀況:a.氨氮廢水處理系統:主要處理單元為活性碳塔(去除雙氧水)、RO膜(提濃)及MD膜(轉化氨氣成硫酸銨),系統為全自動操作,並以線上儀器即時監控系統運轉狀況並每日製成報表確認系統狀況。 b.TMAH廢水處理系統:TMAH廢水處理系統主要處理單元為樹脂塔(吸附提濃),系統亦全自動操作及每日產生報表掌握系統狀況。
(2) 是否設置即時監控設施或定期採樣檢測:本廠建置TMAH廢水處理系統及氨氮廢水處理系統均設置即時監控系統及放流水on-line監控儀器。
(3) 衍生廢棄物處理情形:a.氨氮廢水處理系統:氨氮廢水處理系統所產生的廢棄物為30%~35%之硫酸銨,處理方式為委外清運處理製成工業級之氨水及石膏循環利用。 b.TMAH廢水處理系統:TMAH廢水處理系統所衍生之廢棄物,主要將樹脂再生出的TMAX廢液清運回原物料工廠經純化、中和、提濃、電解方式後產生TMAH原物料及硫酸,其中TMAH供給電子廠使用,而硫酸則循環供給TMAH廢水處理系統樹脂再生使用。
(4) 環安人員執行績效:a.2015年竹科管理局園區安全衛生優良單位。 b.2015年環保署綠色採購績優企業。 c.2014年竹科管理局節水績優獎。
5. 特殊績效或卓越事蹟
  (1) 2014年得到竹科管理局節水績優獎:其中新建氨氮廢水處理系統及TMAH處理系統每年平均節水量共:346,000M3/Year,提升廠區回收率3.5%。
(2) 2015年獲得全國團結圈雙龍圈銀塔獎:應用新技術去除廢硫酸中的雙氧水,進而應用在氨氮廢水處理系統,並大幅改善廢硫酸清運量79%(零清運),達到廠區水系統硫酸自給自足。
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持續削減目標及規劃

1. 持續削減目標並設為KPI
 

F12 P12持續進行氨氮削減計畫,並以放流水氨氮濃度訂立KPI。

2. 所訂削減目標及KPI需符合管制需求
  本廠訂立之KPI以法規標準訂立,2015年起需小於75 ppm,進行氨氮削減後,氨氮濃度已從2014年296ppm降低至年均排放濃度:35ppm(改善幅度:88%),預計2017年再降低放流水氨氮濃度至<30ppm,達到竹科管理局不收費標準。
3. 所訂削減措施之具體可行措施
  (1) 持續將少量AEX Exhaust drain改管至氨氮廢水處理系統。
(2) 氨氮廢水系統MD膜擴建,調整操作參數使氨氮廢水處理系統排放濃度降低。
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